技术应用
轴流泵轴承结构探究
2014-08-13 13:16  

  潜水轴流泵电机的法兰面太大,从虚线可以看出,电机法兰几乎挡住了导叶出水口的一半以上,使出水受阻,水流不畅,增加冲击损失,降低泵的效率。针对以上的问题,我们采取的措施如下:一是电机尽量做得细长,使导叶的扩散角尽量变小;二是减小电机的法兰面使之与电机的外圆尺寸相同,使水流通畅,避免冲击损失。水泵扬程越高,轴向力越大,此力为作用在转子上的主要作用力。径向力主要由叶轮的不平衡量产生,此力很小,可忽略不计。这就要求选用轴承时,选择能承受大的轴向力和小的径向力的轴承就够了。

  原潜水轴流泵的结构中,轴承布置为4轴承结构,这种结构显然不合理,即轴承1,2,4都承受径向力,径向有3个支点,属定位结构。另外,由于装配过程中存在的累计误差,致使推力轴承3的下端面很难与下端盖配合好,经常发生过紧或过松的现象,造成零件的返工。针对此种轴承布置的弊端,我们经过认真的校核计算并通过试验考核,对原结构有3道机械密封,两个油腔。轴承布置改进后,只需一个油腔,两道机械密封就可以满足要求了。为此,仍采取了此面朝下的方案,原工艺虽然也采取了此方案,但冒口的补缩作用却较弱,且大盘处仅靠外冷铁激冷,效果较差,致使该部位存在缩松,不能承受所要求的压力。

 

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